书写传统制造业转型答卷

“过去靠‘跑断腿’逐层统计的用工情况,现在坐在办公室内就能精准掌握。”走进中国石化集团南京化学工业有限公司化工机械厂化机公司铆焊车间的人,大多会第一时间注意到墙上的车间设备看板。运行参数、任务进度、异常预警……一列列数据清晰展现着车间内152台焊接设备的实时状态。

作为智能焊接车间的“神经中枢”,这套系统构建起从操作层到管理层的全流程数字链路:班长线上派单、焊工刷卡领任务、系统自动采集电流电压数据,一旦参数越限立即触发报警。从公司总经理到一线员工,都可通过终端实时查看全流程状态,彻底打破了传统管理中信息滞后、追溯困难的困局。“现在每道工序都有‘数字脚印’,质量管控有了硬抓手。”铆焊车间高级焊接技师陆强说。

在智能焊接系统掀起信息化管理革命的同时,一场设备迭代的“静默战役”也在各车间悄然展开。

2024年6月,首台管子管板焊接机器人“入职”车间,它用时45秒就完成了从起弧到收弧的高效焊接作业,较传统工艺效率提升30%-50%,RT(射线无损检测)检测合格率达95%。与焊接机器人相映成趣的,是2台智能堆焊工作站的“加盟”。这两台工作站使得堆焊质量极大提升,效率提高30%,且1名焊工可以同时操作2台机器。2025年1月,辅助车间又引进了400T自行板,当月就减少大件运输租赁委外28次、节约运输成本费用9万元。

与此同时,化机公司不断加速智能装备的引入与应用:数控激光切割机可省去钻孔、刨铣工序,切割厚度达45毫米;替代传统切割工艺的数控龙门加工中心集多工艺于一体,能自行加工相贯面与异形件;替代大中型钻铣床的数控平面钻铣中心钻孔镗孔效率提升40%;数控四辊卷板机带错边纠正功能,可取消油压机压头及部分后续工序……这些设备的陆续投用,有效破解了手工操作效率低、质量不稳定等问题,大幅提升管理效率与设备制造质量。

随着老旧设备的轰鸣声逐渐被智能终端的提示音取代,“点人头”的粗放管理让位于数据驱动的精准调控,化机公司正以智能化设备为笔、信息化系统为墨,在高端化、绿色化、智能化的赛道上,书写着传统制造业转型升级的时代答卷。

相关推荐

打通实验室智能管理“最后一公里” ——广东石化智能实验室上线纪实

​6月10日8时,广东石化质检部班长邓淞源从座位上起身,迎向来交接班的工作人员。

第七届北京网络安全大会智慧能源安全论坛召开:行业共话能化安全建设新路径

近日,以“韧性可信,协同有效”为主题的第七届智慧能源安全论坛在北京召开,来自能源、石化及网络安全业界的专家学者围绕能源化工数字化转型中的网络安全挑战与应对策略,探索智慧能源安全的韧性防御、可信数据流通...

智能化为安全生产加装“防护墙”

“加装智能绞车面板以后,一旦生产出现异常面板就会主动报警,这可帮了我们的大忙。”近日,在胜利济阳页岩油国家级示范区丰页1-1-411HF井施工现场,中石化经纬有限公司胜利测井公司射孔项目部射孔6队队长...

道达尔联手Mistral开发数字工具

日前,法国石油巨头道达尔表示,将与人工智能(AI)初创公司米斯特拉尔(Mistral)合作开发数字工具,旨在改善其能源业务和工业资产的绩效、提高能源效率并减少对环境的影响。

腾讯发布开源工业级3D生成模型

6月14日,腾讯在美国田纳西州纳什维尔举行的2025计算机视觉与模式识别会议(CVPR2025)上宣布,其研发的混元3D大模型2.1版本正式对外全链路开源。

软件开发智能体标准发布

记者从中国信息通信院获悉,由中国信息通信院、中国工商银行、北京兴云数科技术有限公司、北京百度网讯科技有限公司牵头,联合科大讯飞、腾讯、阿里、华为等20余家头部企业共同编制的《面向软件工程智能体的技术和...

Baidu
map